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索普集团的“节能经”
发布时间: 2008-06-23 09:40:00    作者:   本文被阅读次数:
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       江苏索普集团有限公司十分重视对节能工作的投入,不但为企业节约了生产成本,使企业综合节能水平在同行中领先,而且创造了可观的环境效益,成为节能减排的模范企业。 

  2007年,索普集团实现销售收入48.5亿元,实现利税9.42亿元,比2006年的销售收入37.29亿元、利税6.59亿元又有大幅提升,与此同时,企业的总能耗同比下降2.11万吨标准煤,主要产品综合能耗与2006年环比净节约标准煤5万吨,大大超出了预定的节能目标。

  销售和利税大幅增长,而能耗却在不断下降,索普自有独到的“节能经”。

  2006年,索普被列为国家“千家企业节能行动”企业。索普提出,“十一五”主要产品环比节约11.6万吨标准煤,并成立了专业能源管理部门,制定单位产品年度节能目标和能源消耗最高定额,集团与各分厂、分(子)公司签订了节能指标和节能项目责任书,对达到目标的给予额外奖励,对超过定额要求的在奖金中扣除,以赏罚分明促进节能目标有效落实。

  索普在节能减排上不惜重金,仅2007年就投入近1.8亿元用于节能减排项目改造。索普一位总工给我们算了一笔账:通过对醋酸装置进行改造,改进醋酸催化剂,大大提高了醋酸产能,一年净节约折合标准煤6281吨;醋酸乙酯通过节能工艺改造,一年节约标准煤1.5万吨;投入1.4亿元淘汰了树脂厂高能耗万吨烧碱装置,建设4万吨离子膜烧碱项目,大大降低了生产烧碱的电能消耗,原辅材料的使用也更加科学合理,净节约折标准煤2.8万吨;热电厂将汽轮机由抽凝式改造成背压式,降低了循环水使用的能耗,每度电的煤耗降低了近一半;索普还利用硫酸厂物料反应产生的副产蒸汽集中供热,减轻了热电厂的供应压力,如果同样的蒸汽量全部由热电厂生产,每年要消耗原煤5.7万吨。工人们改进工艺进一步提高硫酸产汽比,每吨酸产汽量又净增了0.06吨,按年产30万吨硫酸计算,可多产蒸汽1.8万吨,相当于减少了3600吨的煤炭消耗。

  今年,索普集团还继续投入巨额资金,实施一批大型节能减排项目。醋酸生产中需要大量消耗煤气,同时又有不少一氧化碳尾气回收不净,排空又会造成空气污染,只好通过火炬燃烧排放,长年不熄的火炬烧掉的是资源和能量,工人们看着心疼。公司今年着手实施一氧化碳尾气回收技改,技改后尾气排放量减少76%,每年可回收一氧化碳2000万方,相当于每年节约1.2万吨标准煤,同时减少排放二氧化硫420吨,仅此一项每年可实现毛利润2700万元,可谓一举数得。

  集团在兼并了二化、新材等企业后,果断关停效率低的5台小锅炉,实行集中供热,提高了热效率。为醋酸乙酯提供蒸汽3台工业锅炉,由于热效率低,蒸汽品质差,造成蒸汽消耗较高,公司果断决定淘汰这3台锅炉,代之以75吨流化床锅炉,实现集中供热,锅炉效率的提高每年可节约4800吨标准煤,减少二氧化硫排放168吨。

  为了充分利用硫酸生产中的富余热能,索普着手建设一套硫酸低温余热回收装置,,实现能量的梯级利用,这样每年可增产蒸汽16万多吨,相当于每年节约1.2万吨标准煤,同时节约工业用水22.4万吨,减少了污染物的排放量,有效地保护了环境。




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